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船板花斑缺陷的控製措施
時間:2016-11-04 來源:www.bingjilinji.com.cn

花斑缺陷是指鋼板經過拋丸噴砂處理後,表麵的氧化鐵皮一部分脫落,而一部分(fèn)粘附較緊而殘留在鋼板表(biǎo)麵,形成凹凸不平的斑狀缺陷,用強光電筒等單向光源水平照射時尤為明顯。由於花斑缺陷分(fèn)布麵積普遍(biàn)較大,需打磨後才能使用,增加了船廠人工(gōng)成本和製造(zào)周期,並且局部打磨過度,可能造成整張鋼板(bǎn)報廢,需要加以(yǐ)控製。相關措施是: 

1、鋼種成分調整 

低合金鋼的矽質量分數控製平均約為(wéi)0.31%,含量(liàng)偏高。通過試驗摸(mō)索,將鋼坯中矽質量分數降至0.20%以下,同時(shí)控製(zhì)鋼坯加熱溫度小於1170℃,爐生氧化鐵皮壓入的現象明顯減(jiǎn)少,有效降低了花斑缺陷(xiàn)。 

2、除鱗係統(tǒng)改進(jìn) 

由於噴嘴(zuǐ)與鋼板表麵距離較大,高壓水除鱗(lín)效果較(jiào)差,通(tōng)過將上(shàng)高壓水噴嘴距離由(yóu)1400mm減小到410mm,有(yǒu)效提升了高壓水對鋼板上表(biǎo)麵打擊效果。同時新增儲水罐以增大高壓水量,加固高壓水管路,對噴嘴的型號、噴射角度進行(háng)優化,將高壓水閥開口度由之前的50%提高到75%。 

3、優化粗軋(zhá)、精(jīng)軋除鱗打水方式 

(1)粗軋倒數第2道次除(chú)鱗,以抑製(zhì)或減弱精(jīng)軋前擺鋼時鋼板表麵的(de)起泡。 

(2)粗精軋(zhá)之間嚴格控製擺鋼塊數,最多擺一塊(kuài)鋼,通過控製加熱及粗軋區(qū)域溫(wēn)度,保證(zhèng)精軋前鋼坯溫度低於950℃。精軋開軋後直接軋製,不再待溫,若溫度高於(yú)工藝規定,采用(yòng)二次擺鋼待溫,短時間擺(bǎi)鋼待溫,以防止二次氧化鐵皮大量(liàng)起泡(pào)破裂。 

(3)為避免精軋第1道次氧化鐵皮壓入(rù),采取第1道次空(kōng)過,即鋼板從前台移至後台時軋(zhá)機不給壓下量,從(cóng)而(ér)避免氧化鐵皮壓入,回鋼時後台打(dǎ)水除鱗。 

(4)改進精軋機後台高壓水除鱗打水方式,采用後台進鋼時打水的(de)方式進行除鱗,精軋第1道(dào)次空過(guò),第2道次返回時除鱗,精(jīng)軋倒數第2道次從後台返(fǎn)回時除鱗,降低(dī)鋼板(bǎn)溫度,使鋼板快速進入低溫氧(yǎng)化區,確保鋼板除鱗幹淨,避免氧化鐵皮被壓入。 

通過以上措施,基本杜絕了高強度船板的表麵花斑缺陷,鋼板因花斑改判(pàn)量大大降低。



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